聚羧酸系減水劑作為繼萘系、密胺系、脂肪族系和氨基磺酸鹽系之后研制生產成功的第高性能減水劑,具有摻量少、減水率高、保坍性能好、與水泥適應性強、混凝土收縮小等特點,
(1)廢氣:反應釜揮發的非甲烷總烴類有機廢氣采取液封罐(水溶液)吸收后經活性炭吸附再由一根15m高排氣筒外排,另外加強車間通風,降低無組織排放有機廢氣對周圍大氣環境影響。
(2)廢水:循環冷卻水、液封箱廢水、設備沖洗水等廢水回用于生產;車間地面沖洗廢水、生活污水依托廢水處理設施處理后排入工業園區污水處理廠處理,對水環境影響甚微。
(3)噪聲:各設備擬采取減震安裝、隔聲等措施削減處理,并經廠房隔聲后能夠滿足聲環境標準的要求。
(4)固廢:生產過程中產生的廢活性炭、有毒有害原料廢包裝物等危險廢物由廠家回收處置,其余一般工業固廢外售,生活垃圾在廠內定點貯存后由環衛部門集中收集處置。項目的各類固體廢棄物均得到了有效的處理和處置。
坍落度控制
預制箱梁對于外觀的要求較高,因此,對于混凝土質量的穩定,尤其是坍落度的穩定和均勻性,對于減少水紋、云斑、色差甚至孔洞、浮漿過厚等缺陷起到重要作用。
1.原因分析:
(1)聚羧酸外加劑摻量少、減水率高,生產時對用水量極為敏感。當用水量有波動,增減3~5kg時,坍落度變化顯著,輕微泌水或無擴展度。
(2)計量有誤差,出現超摻情況,出機混凝土坍落度偏大,經過攪拌合運輸,到施工現場時有輕微離析狀,檢測其基本性能時,有泌水及板結等現象。作為試驗用混凝土,澆筑時不易振搗,上部板結嚴重。拆模時有粘模現象,試驗箱梁底部有明顯水紋,內部側面則有蜂窩現象,外觀較差。
2.預防措施:
(1)增加骨料含水率的檢測頻次,保證生產用水量準確,針對砂子含水建議每個工作班或連續供應過程中每兩小時測一次,增加頻率,保障用水量的準確度;石子方面,最好是直接干篩。本站在供應前期,為保證石子質量,采用水洗2~3遍,存放一周晾干,但在實際生產過程中,大堆石子外部干燥但內部仍然較濕,且不同層面含水也不均勻,對坍落度的穩定性影響較大。后改為直接干篩,效果較好;
(2)不授予機操人員調整用水量權限;
(3)延長攪拌時間,保證攪拌均勻性;
(4)與外加劑廠家溝通協調,將外加劑摻量由設計的1.2%提高至2.0%,減小相對誤差,降低計量敏感度;
(5)升級生產控制系統的管理軟件,更換傳感器,保障計量精度。
管理員
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